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投资者关系

大唐发电2016年中期业绩发布及投资者问答

主题:大唐国际发电股份有限公司2016年中期业绩发布会

时间:2016年8月30日

地点:上海

主持人:尊敬的各位投资者朋友们,大家下午好!感谢大家在百忙之中莅临现场或通过电话的方式参加大唐国际发电股份有限公司2016年中期业绩发布会。我是现场会议主持人关娜,也感谢线上主持人张霞。接下来我向各位介绍出席本次业绩发布会的领导,他们是:

大唐国际发电股份有限公司副董事长,总经理王欣先生,大唐国际股份有限公司总经济师、董事会秘书应学军先生,大唐国际发电股份有限公司财务部主任孙延文先生,大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部副主任魏玉萍女士。接下来有请大唐国际发电股份有限公司副董事长,总经理王欣先生致开场辞。

王欣:女士们,先生们,非常高兴与在座的投资者和分析师朋友们再次相聚上海,我谨代表大唐发电对各位朋友对大唐发电的关心和支持表示感谢!2016年上半年面对错综复杂的国内外形势,中国经济总体平稳,稳中有进,实现GDP总体增长6.7%。上半年全国全社会用电量同比增长2.7%,增速同比提高1.4个百分点,用电形势比上年有所好转,但是发电装机容量增速高于全社会用电量增速的局面没有改变。

上半年由于运营机组所在区域平均利用小时同比下降以及环保改造机组增加,公司发电量同比下降约5.8%,同时受国家煤炭产业去产能政策影响,自二季度以来,电煤价格呈现持续上涨的态势,为公司燃料成本管控带来较大压力。2016年1月1号开始实施的火电上网电价下调,又对公司平均上网电价有明显的下拉作用。

面对外部严峻的经营形势以及公司一季度业绩同比出现大幅下滑的不利局面,公司新领导班子勇于面对挑战,提出了“大干二季度,创利20亿”的号召,同时部署了全面实施赶超计划、全面打造铁军队伍两大任务。通过全体员工的不懈努力,公司二季度业绩较一季度实现了大幅增长。根据中国会计准则,公司2016年上半年实现归属于上市公司股东的净利润16.93亿元,同比降低17.15%,剔除非电板块影响,发电板块实现利润总额61.30亿元,同比增加1.74%。

下面由公司总经济师应学军先生对公司2016年中期业绩做具体介绍,之后我和我的同事将与大家就市场关注的问题进行深入的探讨。

应学军:女士们,先生们,各位投资者和分析师朋友们,大家下午好!很荣幸由我代表大唐发电的管理层向大家回顾并分析2016年上半年公司的经营业绩情况以及上半年的市场政策环境,并对2016年下半年经营业务前景进行展望。

首先重点介绍一下公司在上半年取得的主要经营业绩和业务进展状况。截至到2016年6月底,公司装机容量达到4347.2万千瓦,同比2015年中增长了4.69%,上半年年发电量累计完成819.56亿千瓦时,同比降低了5.8%。公司共参股煤矿煤炭产量上半年累计完成1251万吨,同比降低37.3%,聚丙烯产量完成了7.69万吨,同比增长457.24%。总体财务状况方面,公司上半年实现营业收入291.99亿元,同比减少5.85%,归属于上市公司股东的净利润完成16.94亿元,同比减少17.15%,每股盈利实现0.1272元每股,同比减少17.19%,公司合并资产负债率实现79.62%,同比提高0.52个百分点。

下面对公司的发电业绩进行分析和回顾。上半年公司共计115万千瓦的控股管理容量投入商业运营,包括火电项目一百万,水电项目2.5万,光伏发电项目11万,公司电源结构进一步优化,公司管理装机容量和权益装机容量分别比2015年底增长2.68%和1.93%,公司发电能力继续提升。

受宏观经济和电力需求增速放缓影响,上半年公司发电机组的利用小时同比下降,全口径机组平均利用小时实现1928小时,同比降低161小时,其中火电机组平均利用小时实现2024小时,同比下降226小时,但水电机组平均利用小时实现1700小时,同比增加236个小时,风电机组平均利用小时实现1087个小时,同比增加了44个小时。尽管公司发电机组利用小时数同比出现负增长,但仍高于全国平均水平,上半年公司火电、水电、风电以及全口径利用小时数均全面高于全国平均水平,充分展现了公司在区域布局,机组容量,设备状况和管理水平方面的优势。

上半年业绩显示,公司电力板块优势明显,火电业务贡献突出,尽管受到电价下调,利用小时下降以及煤价回升等外部不利因素的影响,上半年电力板块业务仍实现盈利61.3亿元,同比增长约1.74%。上半年煤电合并口径实现利润50.76亿元,占电力板块盈利总额的82.4%,公司其他电力板块均实现盈利。

下面对2016年上半年的发电成本结构和变动情况做简要分析。2016年上半年公司成本管控成效显著,在成本结构中占比最大的燃料成本占总经营成本的40.17%,相对于去年同期的50.25%有显著下降。2016年上半年火电发电单位燃料成本实现106.73元每兆瓦时,同比2015年同期降低23.1%。

2016年上半年公司持续大力度开展节能减排和环保治理工作,完成单位供电煤耗296.67克每千瓦时,同比降低8.04克每千瓦时,包括二氧化硫,氮氧化物,烟尘和废水在内的主要污染物指标同比也有显著下降。上半年国家脱硫脱销综合效率分别完成97.4%和81.7%,保持在较高水平。上半年公司完成十台机组超级排放改造,环保治理水平显著提升。

2016年上半年公司项目前期工作有序推进,年初至今共计六个电源项目获得核准,总容量为40万,皆全部为可再生能源发电项目,其中水电项目两个共计21万,分布在云南,光伏项目四个共计19万,主要分布在云南、内蒙及江西。

现在介绍一下公司非电业务方面的情况。2016年上半年公司四家共参股煤矿企业全年原煤产量实现1251万吨,同比降幅超过30%。多伦煤化工项目的累计生产聚丙烯7.69万吨,克旗煤制气项目累计生产天然气3.92亿标方,产量均实现同比大幅增长。煤化工业务重组方面,3月29日公司与中国国新控股公司签署了《煤化工及相关项目重组框架协议之终止协议》确认终止“重组框架协议”。4月27日,公司与中国大唐集团签署煤化工资产重组框架协议,正式启动新一轮的煤化工资产重组。6月30日,公司与中国大唐集团的全资子公司中新能化科技有限公司签署了“煤化工及关联项目转让协议”,并通过了董事会的审议。8月29日在公司召开的2016年第二次临时股东大会上,公司与中新能化签订的煤化工及关联项目转让协议的议案,获得股东投票表决通过。

下面简要分析一下发电企业上半年面临的市场政策环境。电力需求方面,上半年,全国电力需求增速企稳回升,但总体供需矛盾仍然比较突出,上半年我国国内生产总值同比增长6.7%,受经济结构调整的影响,全社会用电量同比增长2.7%,但增速同比提高1.4个百分点。截至6月底,全国规模以上电厂装机容量达到15.2亿千瓦,同比增长11.3%。上半年,全年发电设备累计平均利用小时实现1797小时,同比下降138小时,其中火电设备平均利用小时实现1964小时,同比下降194小时,由于全国来水偏丰,水电设备平均利用小时实现1658小时,同比增长了146个小时。

煤炭市场方面,2016年上半年,受煤炭行业去产能政策发力以及电力需求增长回稳的影响,导致电煤价格结束了自年初以来低位徘徊的走势,并开始上涨。预计下半年,煤炭供应可能出现阶段性偏紧的情况,相应煤炭价格还会有一定幅度的上涨。但由于需求增长平稳,预计煤炭价格涨幅会趋于收窄。

电力市场改革方面,今年春节以来,电力市场化改革进展加快,重点表现在:输配电改革试点由7个省扩展到18个省份;售电侧改革继续在重庆、广东推进;综合试点改革由云南、贵州推广至山西和广西;北京、广州电力交易中心挂牌成立,新疆、江苏、广西等地的电力交易中心也相继挂牌成立;湖南、甘肃、辽宁等省相继上报电力体制改革试点方案。新电改对发电公司的影响较大,主要体现在将有越来越多的电量采用市场化的方式进行交易,包括大用户直供电方式。在电力供应过剩的情况下,市场化交易的电量,其交易价格将明显低于标杆上网电价。

下面就公司2016年下半年的业务前景进行展望。下半年公司发电主业依旧面临较大的经营压力,主要有以下三个方面,第一,利用小时:全国电力供应局面仍然是过剩的局面,利用小时面临持续下滑。第二,电价:2015年4月和2016年1月,国家连续下调火电机组上网电价,为公司火电机组造成了较大经营压力。第三,煤价:2016年以来基本呈现上涨态势,环渤海价格指数已经由380元/吨上涨到460元/吨以上。面对这些压力,公司将积极应对,迎难而上,努力寻求有效对策。第一,加大电力市场的营销力度,争取更多的市场电量。第二,加强煤炭结构调整和价格谈判,加大配煤掺烧力度,努力控制煤价水平。第三,采取有效措施,降低管理成本和财务费用。第四,有效利用气候条件,增加水电机组的发电量。

随着8月29日公司股东大会上通过了煤化工及相关资产转让的方案,公司将全力推进煤化工及相关资产转让的后续相关工作,力争年内全面完成煤化工及相关资产转让。此次煤化工及相关资产转让对公司意义重大,有这么几点:有利于公司财务经营上的大额减亏;有利于降低公司财务风险;有利于公司健康持续发展。对公司财务状况的影响主要有以下三个方面:一是预计降低公司资产负债率三个百分点;二是预计2016年母公司未分配利润为负,将影响当期公司派发股东红利事宜;三是预计合并报表层面对公司2016年度盈利会降低60亿元左右。

公司在“十三五”期间将坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。紧跟能源革命新趋势,以提高发展质量和效益为中心,以打造发电产业升级版为主线,以科技创新为动力,以能源互联网为平台,主动适应经济发展新常态,坚持价值思维,效益导向,抢抓电力体制改革战略机遇,加快结构调整,实现生产与销售的有效对接,细化市场分类,细化服务对象,实现多类型产品的综合性,系统性,高效率的服务,将大唐发电建设成为核心竞争力突出,具有较强可持续发展能力的一流综合能源服务商。

主持人:感谢应总的介绍,接下来是问答环节,欢迎在座各位以及线上的朋友们踊跃提问,请各位在提问之前报一下所代表的机构。

法国巴黎银行张仅:我有三个问题,第一个问题关于直购电和市场电量上半年公司签了多少,下半年预计多少,大概占全国发电量的比例是多少,然后折扣又是多少?第二个问题,宁德核电今年上半年投资收益的贡献有多少?第三个问题,刚才管理层提到的今年上半年情况较不乐观,想问一下公司对全年利用小时,一个是所有机组,第二个是火电机组的利用小时的展望,还有煤价,因为今年上半年公司单位燃料成本煤价都做得非常好,全年公司预计是多少?

应学军:关于直购电和市场电量问题,今年随着电力市场的改革深化,我们整个市场电量的比例在快速增加,1到7月份的数据,前七个月公司取得市场电量约214个亿千瓦时,实现结算的市场电量是120亿千瓦时,目前前七个月市场电量占公司全部结算电量的比重超过13%。公司所属12个区域,除了京津唐以外都开展了大用户直购电。大用户直购电目前签约约162亿千瓦时,平均降价的幅度是每度电四分四;目前结算的电量是93.8亿千瓦时,实际结算的降价幅度是在每度电三分四至三分五。

市场电量的第二部分是替代电量,公司前七个月签约的替代电量是35.8亿千瓦时,这部分电量的降价幅度还是比较高的,目前看签约的居民降价达到了每度电一毛七分七。截至到七月底实际结算电量9.8亿千瓦时,平均降幅是一毛零三。还有一部分电量是跨省区的外送,这部分电量现在实际结算16.7亿千瓦时,平均降价幅度是八分三,这是实际签约的。随着国家政策逐步出台,各省区逐渐在加大这部分市场电量的量。对于全年的展望来看,每年下半年也会比上半年多,这是一个特点。所以我们对全年也做了预测,从公司整体上,目前看年内各种市场电量大致能达到300亿度左右,比去年多了100亿度。预计全年大用户直购电这部分占其中的三分之二,大概210亿度左右,这部分降价幅度应该在四分钱左右。第二部分市场电量,应该有60亿度左右,这部分降价幅度最大,可能也在一毛七左右。还有跨省区送电,预计年内有30亿度,降价幅度基本在八分左右。全年市场电量如果达到三百亿度的话,应该占到公司全年发电量在15%到20%之间,这部分的电量还不包含下一步可能在京津唐区域马上要开展的直购电,我们也在做积极的准备,现在还刚刚要启动,这只是对全年的一个预测。

关于下半年的利用小时,从上半年的情况来看,全国的利用小时实际上比去年上半年低了138个小时,按照中电联的预测,年底应该是在2.5%的用电量增长,这是7月29日中电联发布的数据。实际上我们也看到,在1到6月份,我们全社会用电量增长是2.7%,到7月份全社会用电量增长3.6%,也就是说七月份单月同比上一年增长了8.17%,这个增长幅度是非常大的。尽管增幅较大,但可能跟去年基数比较低有关,去年七月份是一个负增长,另外今年7月份的天气比较热,这两个因素对7月份电量同比增幅较高影响较大。当然从中我们可以看到,今年电量增长有两个特点,第一,我们的第二产业从去年全年的负增长,今年前7个月是正的0.5%。第二,电力消费的需求量在增加。我觉得中电联7月29日发布的全年电量2.5%增长预测是相对保守的。中电联年初预测全年行业平均利用小时3700,火电是4000,而在7月29日发布的预测报告中分别增加了50小时。下半年,我们觉得保守的讲,继续维持上半年平稳态势;如果稍微乐观一点,下半年电量会比上半年多一些,所以我们觉得下半年公司还有一些机会。另外,下半年随着大用户直购电比例增加,我们这在方面也在积极策划,争取在市场电量当中多拿到一些市场份额来增加公司的盈利能力和水平。

孙延文:关于宁德核电和煤价的问题,宁德核电这个问题大家比较关心。今年在7月份四号机组正式投入商运,意味着这四台机组全部投产。上半年宁德核电利润总额接近6亿元,对公司投资收益的贡献是2.5亿元。第二个问题关于煤价,公司上半年通过各种措施,包括严控采购价格、配煤掺烧等,上半年煤炭价格还是控制得比较好的,平均价格在340元/吨左右。随着六七月份进入夏季大负荷以来,煤价上调比较快,尤其在八月份单月涨了有四五十块钱。因为八月份涨价,跟今年整个大的政策环境有关系,另外也与七八月份是夏季大负荷有阶段性的关系,预计接下来到年底前煤价还会有所上涨,但不会再有这么大幅的增长。我们预测下半年煤价应该超过400元/吨,全年的均价应该在380元/吨左右,对我们整体火电经营情况影响还是比较大的。

上海厚山投资王龙:我有几个问题,第一关于煤化工重组,我们自己算了一下14年亏损在180亿左右,为什么在财务报表写得是负的60个亿,这两个差距体现在什么地方?第二,锡盟到山东的特高压最近也投产了,有一半的电去山东,一半的电去京津唐地区,对我们目前的影响也没有看到,而且明年两条特高压也会投产,最近又新核准一条特高压,所以特高压对京津冀和山东地区的业务会不会产生比较大的冲击?第三个问题,未来两年的投产计划,黄金坪,雷洲,托克托五期大概什么时候会投产?第四个问题,现在这个时点来看,标煤单价大概是多少钱?

孙延文:随着煤化工重组的完成,它对公司财务有两个层面的影响,第一个层面是对于大唐发电母公司的影响,对于母公司而言,确实是负的180亿元,其中有80亿元投资成本的损失,还有这次豁免不超过100亿元的损失,总计是180亿元。第二个层面是对于合并报表的影响,我们初步测算,随着该方案于8月29号已经通过了股东大会的投票表决,影响在60亿左右,这里面有一个合并规则的问题。因为一到八月份,整个煤化工的损益在我们的合并范围之内,只是在八月三十一日这个时点资产出去了,但我们豁免的委贷是我子公司,所以中间有合并抵销,最终影响大概是在60亿元左右。

对于标煤单价,整体上我们预计下半年的标煤单价大概超过400元/吨,在我们中期报里面上半年平均标煤单价大概达到了340元/吨,六月份大概在350元/吨,最近的数据是八月份标煤价,大概在410元/吨左右。

应学军:我把锡盟到山东特高压的情况介绍一下。这条线是内蒙经过北京到山东,实际上是内蒙送山东的一条线。现在看电源点还没有完全建设起来,但是北京到山东这一段的特高压已经建设起来了。所以今年线路建设起来以后,很快由国家能源局和国家电网操办,启动了25亿电量,推出来比较突然,我们在这个过程中取得了5.16亿度的电量。

关于这件事情我是这么理解的,它的主通道是由内蒙过北京送山东,在今年内蒙电量没起来的情况下,这条线路也要送,因为有需求,但并不能说将来这是一个常态。第二点考虑,实际上北京,就是京津唐区域的利用小时数,目前上半年是2100多小时,虽然同比下降了350多个小时,但是仍然在全国平均线以上。山东区域相对来讲,它也是负荷比较富余的地区,将来从京津唐往山东送,会不会经常有这么大量还不一定,所以说这件事情对京津唐电网的冲击并没有太多实质性的影响,只是在电力协调调度方面会有需求。

当然,我们目前的关注点是京津唐区域内部将来要实施的大用户直购电,这是我们工作的重点。关于投产的问题,今年上半年一共投产了113.5万千瓦,主要是抚州的一台百万千瓦机组。另外甘孜水电的黄金坪电站有两台2.5万千瓦的小机已经投产。另外是青海光伏有八万千瓦容量投产,云南这边有三万千瓦光伏投产,都是上半年投产的。预计下半年我们投产的主要是两个风电,江西有一个四万千瓦、共计十六台机组的风电项目,还有山西的十六台机组、容量为四点八万千瓦的风电项目。另外,托电五期的1台机组争取年底前投产。托电五期本来预计在明年的年初,但是我们接到国家7月13号发布的有序放开发电计划的文件。这是一个征求意见稿,但是在征求意见稿里提出明年3月15号以后投产的火电机组可能要零计划安排。我们对此也很重视,今年准备把托电的两台机组力争今年年底一台机组完成,另外一台机组准备在明年一季度投产。还有正在建设过程中的蔚县电厂和沈东预计在明年年底或后年年初投产,雷州电厂预计到后年年底,长河坝水电四台65万机组,总容量是260万千瓦,目前来看预计到明年的下半年投产。

上海厚山投资王龙:长河坝四台水电未来是当地消化还是送到外地去?

应学军:现在看还是当地消化。

摩根大通:我补充一个问题,想了解一下,明年我们对新能源尤其是风电的布局,新增装机的目标是什么样的情况?

应学军:我们目前在建的项目有江西风电十三台机组,总容量3.25万千瓦,还有浙江平湖,3.2万千瓦。实际上,我们下一步要建设的风电还有一批,大概有90多万千瓦,但是这里面可能要打一个折扣,这些项目主要集中在江西、内蒙、青海、福建这几个区域,其中江西大概有21万千瓦,三个风场;内蒙有40万千瓦,两个风场;青海有10万千瓦,两个风场;福建有一个海上风场,20万千瓦。但是内蒙和福建三个20万千瓦风场的在年内核准有可能会非常困难,如果这些核准的话,那么有望在明年会启动,但目前还不能完全确认下来。

法国巴黎银行:追加两个问题,一个问题关于风电,我们看到公司的风电利用小时今年是上涨的,我们看到的其他新能源公司都是下降很多,为什么公司的利用小时没有受到弃风限电的影响?第二,公司上半年的资金成本,还有全年的预计?

应学军:关于风电利用小时上涨,主要原因是结构因素和区域因素,因为各公司分布的区域不一样,我们公司的风电大部分在辽宁、河北、内蒙这三个区域,这些区域,比如河北,京津唐消化风电能力要强一些。利用小时增长无非两个因素,第一个今年的风比较好,第二电网消纳风电的能力提升。内蒙这边的消纳能力稍微差一点,但是受风电政策导向影响,所以它在这方面的限制较少一些。河北的风电能力比较低,但消纳能力比较强,辽宁也是这方面的因素。从综合来看,我们的风电利用小时可能会比别人高一些。

孙延文:公司上半年平均利率大概在4.5%左右,当前整个货币政策相对比较宽松,之前公司在2010年,2011年借了一些基准利率贷款,包括一些豁免的贷款,今年很多通过跟银行签补充协议下调了10%,包括像刚才介绍的甘孜有150到160亿元的贷款,通过我们的努力同银行协商降到了10%。当然整个成本还在调控当中,大家也知道煤化工这块成本相对要高一些,如果剔除煤化工还会更低,大概4%出头,整体来说成本还是比较低的。整个债券市场的操作利率非常低,综合利率不超过3%,大概在2.6%,2.7%左右,我们在大量使用这些手段,预计煤化工资产转出去之后,全年平均利率比今年上半年的4.5%还要低。

提问:第一个问题,我们在今年二季度整个火电整体盈利情况受水电压制以及需求不太好的情况下,怎么样实现环比大幅度的改善?第二个问题,公司也参股了很多地方的电力平台,不知道电力体制改革,除了原有的发电和直购电以外,后续怎么去参与售电这块的业务?第三个问题,之前母公司有一个资产注入的承诺,当时因为煤化工重组因素受到了耽搁,现在煤化工重组的事情已经基本完成了,后续的安排是怎样的,是不是可以顺利推进呢?

孙延文:二季度环比一季度盈利情况还是有大的改善,确实一季度整体业绩情况不是很好,主要由于一季度受到春节社会用电量的影响。二季度新的领导班子到任之后,我们全面实施赶超计划,在全力争抢电量上下功夫,电量整体上来讲,尤其在5月份,比同期有大幅度的回升。另外就是控煤价,上半年我们的标煤单价在五大集团中排在第二位,通过优化能源结构,控制煤价。第三方面就是降成本,仅上半年通过债务重组,就是把原来基准利率以上的借款往下降,不算国家下调利率这个因素,我们上半年整个电力板块降成本大概降了三四个亿。另外一个在可控费用上面,比如管理费,我们也是加大了跟整个五大电力集团的对标,看哪些方面能够改善,包括我们争取一些政策,现在所谓环保的政策,增值税的退税政策都在想方设法争取每一分的效益。通过采取这些综合措施,使公司二季度业绩,特别是用电量,在整个大电力环境下跟去年比有所下滑的情况下创造了环比一季度业绩大幅上升的局面。

应学军:这个问题我补充说一下,抢电量,控煤价,降成本,争取一些政策。特别是抢电量,降煤价应该说成绩还是非常突出的,比如一季度在上半年,公司的电量下降5.8%,如果我们同口径相比,下降幅度仅仅是2%左右的水平。实际我们利用小时超区域平均,上半年我们煤机利用小时是2071小时,相比电网平均超了120小时。这个120小时实际上幅度是比较大的,所以在抢发电量方面成效还是非常明显的。在众多区域,公司的重要机组,比如潮州,福州,乌沙山这些大机组,基本在区域里面同类机组都排在前几名,应该说我们在抢发电量的工作方面成效还是非常显著,特别在二季度表现非常突出。化工重组业务重组出去以后,公司将能够集中更多精力做好我们的主业,在这方面加强生产经营。

关于电力体制改革如何参与售电业务,公司现在也是积极行动,一方面积极推进售电公司的成立,我们在重庆已经成立了相关售电公司,在其他区域我们正在策划准备成立相关的售电公司,通过售电公司来增强对市场的快速反应,争抢市场份额,通过售电公司的模式来对市场进行敏感性测试,也能够一定程度上通过双边协商的方式,增加我们自己机组的发电量。另外,公司针对电力市场改革市场化进程加快,在人员和组织方面也做了一些调整,比如说我们在各个基层单位都成立了市场营销部,这是今年的新举措,成立这个部门主要的任务是增加市场营销能力。

魏玉萍:在这里我首先感谢公司的股东以及在座的各位对煤化工资产转让事项的关注与支持,8月29号股东大会以接近百分之百的赞成率通过了这个方案,也为下一步大股东注入资产奠定了基础。根据大股东所做出的承诺,在煤化工转让方案确定后就会启动有关大股东注入的计划。根据我们初步测算,截至2015年底,大股东所拥有的装机容量是1.27亿千瓦,其中列入上市公司的装机容量是6500万千瓦左右,尚未注入上市公司装机容量的有6000万千瓦左右,其中火电装机规模有5000万千瓦左右。根据监管机构对注入上市公司的资产有条件要求,注入资产不应该摊薄上市公司业绩,所以大股东可以注入的资产规模到底是多大,还要根据煤化工重组之后,对比公司的业绩进行再梳理。但是无论如何,相信大股东应该在2018年的10月底之前完成有关资产的注入事项。就目前来说,还没有形成具体资产注入的方案以及具体时间表。

主持人:由于时间关系,今天的问答环节就到这结束了。非常感谢各位的踊跃发言,愉快的交流总是短暂的,接下来有请大唐国际发电股份有限公司副董事长,总经理王欣先生致结束词。

王欣:女士们,先生们,刚才应学军先生代表大唐发电向大家介绍了公司2016年中期业绩及相关情况,公司管理层也与大家就目前市场关注的问题进行了深入的沟通,我想利用下面时间简要介绍大唐发电2016年下半年的一些工作重点。下半年公司将紧紧围绕全年利润目标,集中精力抓好安全电量抢发,成本管控,优化发展,基建创建精品工程,煤化工重组,节能减排,队伍建设这八个方面的工作,力争全年给股东和投资者交一个满意的答卷。

关于受市场高度关注的煤化工重组事项,公司将全力推进,确保年内完成所有相关事项,相信随着公司煤化工及相关资产不再纳入公司合并报表,公司将会轻装上阵,集中精力,全力以赴经营好发电主业,全面提升公司价值。

我补充一下煤价这个事,二季度我们主要的策略就是夯实两个基础,第一个是夯实安全生产基础,因为安全生产是我们电力行业的永恒主体。同时夯实我们的经济基础,经济基础干的是两个事,一个是抢电量,一个是控制煤价,因为现在煤价占我们发电成本的60%到70%,控制煤价主要的手段不单纯是跟煤商去谈判降煤价,更多是我们内部采取配煤掺烧,加强我们内部原料管理,配煤掺烧一季度我们是10%左右,但是二季度一下子实现了54%,这个比例是很大的,所以把煤价大幅度的控制了,通过这些完成了我们良好的业绩。

最后本人对各位分析师和投资者朋友,长期以来对公司所给予的信任与支持致以诚挚的谢意,谢谢大家!

主持人:今天的业绩发布会到此结束,再次感谢大家的积极参与,祝愿各位身体健康,工作顺利!祝大唐发电业绩更上一层楼,会后如果有任何问题,希望大家通过电话的方式与我们沟通交流,谢谢大家!

责任编辑:郝思剑    来源:大唐国际证券与资本运营部
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